今年沪东中华公司以“成本效益年”为重点,通过开展节能节约各项工作,节能减排取得了较好成绩。据企划部统计,今年1-7月,公司万元工业增加值综合能耗0.2185吨标煤,同比下降9.64%;废水排放量328005.46吨,同比下降15%;COD排放量5208.97千克,同比下降61.68%。
成绩的取得来之不易,今年以来,沪东中华主要从以下几个方面着手,狠抓节能减排工作:
一、制定公司2009年度节能减排目标、能源消耗控制量和节能工作计划。把电、水、成品油等用能指标分解到各生产部门,纳入每月的部门绩效和部门领导绩效考核。
二、加大节能减排考核力度。将节能节约在绩效考评中的比重由原来的5分提高至10分,企划部每月进行跟踪考核与分析,督促各生产部门做好节能减排工作。
三、加强节电节油管理。公司于今年2月发出通知,要求各部门充分认识节电节油的重要性,结合实际积极开展节电节油活动。从目前提交的船舶产品来看,单船的柴油和燃料油实际消耗大多低于设计所下达的定额,公司的用电量也同比下降。
四、与外来工程承包单位签约节能节约管理协议。要求其在船舶工程承包中遵守公司的HSE管理和节能节约管理制度,杜绝能源和原材料的浪费行为,同时约定:对浪费所造成的损失进行一定的赔偿。通过实施该管理办法,外来工程承包单位施工区域浪费现象明显减少。
五、实行冷风皮管挂牌制度。要求冷风使用单位必须在皮管接口处挂牌上岗,做到谁管理、谁负责。涂装分厂是冷风使用大户,为加强用能管理,成立节能检查小组,每周进行2-3次巡检,检查冷风皮带老化情况和冷风接口是否规范连接,加大惩处力度,落实区域责任人,取得了较好的效果。
六、加大节能减排宣传。将节能节约与成本紧密连在一起,通过厂报、班组学习资料、节约通讯、开展节能宣传周活动等,宣讲国家和公司节能减排形势,宣传基层单位节能节约先进经验,要求全体职工树立过紧日子的思想,积极开展降本增益活动,形成节约可敬,浪费可耻的良好氛围。
七、持续推进提高钢材利用率工作。企划部定期组织召开提高钢材利用率研讨会,进行跟踪管理。设计二所引进钢材预套料软件,通过对87000吨船的应用,使钢材利用率提高到90%以上;生产部门加强对余料钢材管理,今年上半年,回收利用吊环和各类废旧槽钢517.25吨。 |