高桥石化原油加工能力在千万吨以上,该公司偎依浦江,痴情节水,通过加强管理、优化运行、推广新技术、新工艺、新设备等措施,全方位持续推进节水减排工作,今年吨油耗水又有新的突破,从1月份的0.75吨下降到8月份的0.605吨,为历史最低水平。
该公司炼油专家表示,随着公司原油适应性改造全面完工,装置恢复正常开车,各项节水工艺的进一步落实到位,完全有可能提前实现中国石化“十一五”期间主要节水指标:炼油专业加工吨油取水量低于0.6吨,力争达到0.5吨,高桥石化的目标是0.4吨。
高桥石化节水减排工作共有三部曲。
第一部曲:增强节约观念。从百万吨炼油发展到千万吨炼油期间,高桥石化还真的没有为水发愁过。3266米的沿江堤岸,随便哪处安一个水泵,铺几米管线,浦江水都能咕噜咕噜抽上来,哗啦哗啦流出去。2000年,高桥石化已经充分认识到上海是一个水质型缺水城市,节水形势非常严峻。偎依浦江,八年痴情节水,通过不懈努力,公司现在每吨原油耗水量大幅下降,每吨原油排放废水降至0.39吨。除了生活污水和雨水外,其他经过污水处理场处理后的达标废水,经适当处理后全部回用,外排废水量接近零。
第二部曲:进行节水技术革新。2004年底,高桥石化30万吨/年润滑油加氢装置、140万吨/年加氢裂化装置分别投入正常运行。在炼油装置的改扩建工程中,优先加氢型生产工艺,减少油品碱性水量,从而有效控制炼油生产过程中的用水量和减少排污量。如柴油碱性电精制装置的污水产生量为0.1吨/吨原油,而采用加氢精制,污水产生量仅为0.025吨/吨原油,削减率为75%。从总体规划开始,对炼油装置的总体热量、冷量配置进行不断优化,加强炼油生产装置间的热联合,从整体上大幅度降低炼油装置的用水量。优化物料换热流程,充分利用生产装置的低温热能,提高循环冷却水的效用。这些先进设备、先进技术和先进工艺的应用,吨油耗水量首次低于1吨,为0.97吨。
第三部曲:向标杆学习。“通过新工艺、新举措,进而降低吨油耗水量”——“镇海经验”给高桥石化以启迪。2005年,高桥石化管理层从镇海炼化学习参观回来后,同时实施六套节水方案:达标排污水适度处理后取代工业水回用,达标排污水做机泵、设备等直流冷却水,蒸汽凝结水做锅炉补给水,对用新鲜水冷却后直接排放冷凝器进行改造,酸性水用于1号、2号丙烷洗涤水,提高循环水浓缩倍数。实现污水回用,不仅很大程度上节约新鲜水的用量,而且减少了排污,从而实现了节水环保的双赢。上污水回用项目,设计产水200立方米/小时,投资600万元,回用水做循环水补充用,每年节约新鲜水110万立方米,减少工业污水130万吨,取得了明显的节水减排效果,且三年回收全部投资。
随着水的循环使用,其浓缩倍数会降低,有可能对机器产生腐蚀,要控制浓缩倍数,常用的办法是靠排水并补充新鲜水。高桥石化通过换用药剂,加入稳定剂的方法,控制浓缩倍数,在提高倍数的同时,不增加成本,进而实现节水和环保的双赢。
高桥石化通过加强管理、优化运行、推广新技术新工艺等措施,使吨原油耗水降至0.60吨,吨原油排放废水降至0.39吨。除了生活污水和雨水外,其他经过处理后的达标废水,经适当处理后全部回用,外排废水量接近零。 |